因为压气机轮盘是关键零件,不但精度要求高,而且超差的允许度也非常小,如某一个关键尺寸只有±0.02的公差,超差一旦超过0.015就只能报废。
为了攻克这个技术难关,王天放曾经亲自挂帅,历时一年多的时间,但还是没有多大的效果,压气机轮盘的加工完全靠碰运气,合格率低得吓人。
如果是试制,或者是小批量生产,那还好一点,反正一年到头也没有几台发动机,进入量产就不一样了,这样低的合格率是肯定不行的。
正在为这台涡扇发动机压气机轮盘的加工发愁,办公桌上的电话响了起来。
电话一通,林峰的电话就传了过来,“王总,我已经进了你们厂,是直接去406车间呢,还是先到你办公室。”
为了解决这个加工难题,王天放可谓绞尽脑汁,没办法,只好向林峰求援,邀请他过来看一看,帮自己出一出主意。
林峰也爽快,一口就答应了,这不都已经进了凤凰厂。
王天放道,“先来我办公室吧,我到办公楼底下接你。”
一会儿的功夫,王天放就接到了林峰,并热情的邀请他进了办公室,在沙发上坐下来。
王天放道,“林总,这个问题简直搞得我们焦头烂额,你们也在生产制造涡扇发动机,且还是世界顶级水平的大推力涡扇发动机,希望你能帮我们出一出主意。”
他知道林峰的技术水平很高,雷火科技工业集团又在生产制造世界顶级水平的涡扇发动机,加之两人的关系有非常好,这才请林峰过来看一看。
一到九级压气机轮盘的设计图纸都准备好了,王天放先将第三级压气机轮盘的设计图纸在大桌子上铺开,介绍道,“我们正好有第三级压气机轮盘在406车间准备精加工,加工变形往往出现在精加工工序......”
他结合这张设计图纸,介绍了一番问题的具体情况,每一级压气机轮盘的加工变形都出现在精密数车工序,甚至出现精密数车完成之后,零件装夹在机床上检查是合格的,从夹具上拆下来再检查就不合格了,零件出现了变形。
当然,这个变形是非常微小的,肉眼看不见的,只能通过尺寸测量才能发现,因为尺寸公差非常小,对零件的精度要求非常高,一旦微小的变形就可能导致尺寸不合格。
还有甚至是零件从夹具上拆卸下来进行尺寸测量是合格的,过了半天,或者是一个晚上,再进行测量就会发现出现了微小变形,原本合格的零件变成了不合格。
这让很多技术人员差一点抓狂,王天放也不明白是怎么一回事,为什么好好的零件过了半天就不合格了呢。
林峰认真的听着,听完之后道,“我猜测是应该是应力变形,零件内部的应力释放,零件就产生了变形。”
王天放眼睛微微一亮,心中道,不愧是林总,一下子就猜测到了可能是因为应力释放而产生零件变形,他是足足搞了一年多的时间,然后才慢慢的意识到应该是应力变形。